海湾石化所在炼化一体化园区,控制系统分布多、工艺联锁复杂。主控区与装置区使用的 UPS 年限 7–10 年不等,电池老化、备件断代、旁路开关寿命接近上限。2024 年计划停工检修 18 天,窗口紧、跨系统多、风险高。业主要求在检修期内完成:
UPS 无停电热切换到新机框/新模块;
电池体系翻新(含回路清点、劣化组替换、回路均衡);
联锁/火气/视频/应急广播播控的有序关机/上电流程重构;
检修后提交完整的等效电气档案与仿真演练报告。
装置区 UPS 分散在不同管廊与高温高湿环境,走线复杂;
旧设备品牌混杂、图纸不全,历史改造“口述工程”较多;
火气/联锁系统对电源切换冲击极敏感;
电池房通风条件差,高温季节 SOH 下降明显。
“双母线影子系统”:先在原 UPS 并机母线旁新建一套“影子母线”,采用隔离刀闸+短时并列方式,完成负荷从旧系统向影子系统的零中断过渡。
模块化替换:以 50 kW 模块为最小单元上架,按“先旁路、再逆变、后切负荷”的顺序分区推进;每次仅迁移 20–30% 的关键回路,留足回退路径。
电池翻新:
先做内阻/端压/红外热成像三合一体检;
对 SOH<85% 或 IR 偏差>20% 的电池直接更换;
并联系统统一做均衡充电,随后分组容量核验;
电池房加装温湿度与通风联动,建立温补曲线。
有序关机/上电脚本重构:把 DCS、SIS、火气、应急广播与部分边缘 PLC 写入统一 SOP 与脚本,定义“10 分钟/30 分钟/60 分钟”三级应急窗口。
仿真与演练:基于“影子母线”搭建沙箱,完成旁路故障、单模块失效、上游跌落等 9 种场景演练;与消防、工艺、仪表三方联合签字通过。
狭小空间就位:在管廊与狭窄通道使用履带式移载与滑移轨道,将设备分体吊装,避免拆墙;
腐蚀与接地:更换 4 处锈蚀严重的接地铜排,重新做等电位测试;
瞬态冲击:切入影子母线前使用可调阻值限流,抑制涌流;
多部门联锁:每日两次碰头会,电气、仪表、消防与工艺同步变更单并复核回退方案。
18 天窗口内完成 6 个配电间、14 套 UPS 的热切换与电池翻新,全程零业务中断;
新系统 THDi 控制在 ≤5%,输入 PF≥0.99;
电池容量核验合格率 98%,房内平均温度下降 3.2 ℃(通风联动后);
统一 SOP 上线后,应急 10 分钟窗口内 4 套系统自动关机成功率 100%;
年度预计节电 7.8%(设施侧),MTTR 由 1.8 小时降到 28 分钟。
建立“月巡检—季均衡—年核验”体检节律;
关键回路纳入短信/语音/IM 三通道告警;
通过 API 与业主 DCS/CMMS 打通,实现工单自动生成与备件预估。
大型检修的成败,70% 在计划与演练、30% 在执行;
“影子母线”是零中断迁移的核心设计,但前提是精准单线图与回退路径;
电池翻新比“整组更换”更考验数据与工艺,温控与均衡是寿命的关键杠杆。